1、项目概况:国家级经济开发区——山西大同市御东污水处理厂,总设计规模10万吨/日。
2、污水来源:主要是医药工业园废水及医药中间体废水,为难生物降解的大分子有机物及抗生素等,具有成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深、含盐量高和降解难度大等特点,生物抑制作用较明显,是典型的难降解工业废水。
3、深度处理工艺的变迁:臭氧——流化床芬顿——磁芬顿
污水厂一期最开始采用了臭氧氧化工艺,工程化后没有达到预期的处理效果,后续改造成流化床芬顿;
二期项目采用磁芬顿;
4、一期项目使用流化床芬顿,运维痛点:
药剂投加量大;
回流泵电耗高 + 回流泵故障率高;
经常漏液、现场地面脏;
芬顿塔维检修费用高(主要指填料的更换);
故障率高,须经常对塔内布水器进行疏通,现场操作人员的工作负荷极大;
5、二期运行效果提升明显
一期项目与二期项目,相同的进出水CODcr,二期项目运行效果:
1)、出水COD稳定:进水COD约120mg/L,出水稳定在<40mg/L;
2)、大幅降低人员负荷:磁芬顿无需使用填料,不存在反应器板结和堵塞问题,系统故障率与一期系统相比下降90%,大幅降低了现场人员的工作负荷;同时,也无需更换或补充填料;
3)、节能降耗减排:磁芬顿无需使用回流泵(本项目每年节约近100万度电),无需配套脱气系统(双氧水投加量低),大幅降低电耗及碳排放量;
4)、经济性突出:经业主生产数据反馈对比,与一期相比综合运行成本下降40%,每年节约运行成本(含药剂成本、污泥处置成本)超过1500万,创造了非常可观的经济效益。
一期流化床芬顿反应器,密密麻麻的的泵和管道,地面较脏
二期磁芬顿反应器,无需回流泵,省去诸多管道,地面干净整洁